鋼廠轉爐三次除塵器廠家設計圖紙不可馬虎
鋼鐵企業(yè)自本世紀初期十年的發(fā)展后,已形成了年產(chǎn)約10億噸鋼的龐大規(guī)模,根據(jù)初步的統(tǒng)計,大中型鋼鐵企業(yè)的轉爐765座(14年統(tǒng)計),而其中約2/3數(shù)量的轉爐一次除塵采用的是濕法(OG法)進行除塵,其中絕大部分不能達到新的排放要求,面臨改造。 針對目前國內(nèi)大多數(shù)轉爐仍采用濕法除塵法回收轉爐煤氣的現(xiàn)狀,分析了其除塵機理,提出了在現(xiàn)有的濕法除塵中嵌入濕式電除塵器的改造方案,解決了原有濕法除塵進一步提高除塵效率與能耗之間的矛盾,實現(xiàn)轉爐一次煙氣的超潔凈排放。
鋼廠轉爐三次除塵器廠家設計圖紙不可馬虎
轉爐除塵器改造——轉爐改造方法;
(1)鋼鐵廠轉爐除塵器管道的布置要與廠房的結構配合,少占用有效空間,要不防礙操作和便于安裝檢修。
(2)鋼鐵廠轉爐除塵器收塵系統(tǒng)的吸塵點不宜過多,一般一個系統(tǒng)的吸塵點不超過5個。當除塵器吸塵點之間的距離不大或各并聯(lián)支管間的阻力仍可平衡時,則除塵器吸塵點的數(shù)量可適當增加,但也不宜超過10 個。吸塵點多的除塵器收塵系統(tǒng),可采用大斷面的集合管連接各個除塵器支管,以利各支管間的阻力平衡。
(3)為防止鋼鐵廠轉爐除塵器粉塵在管道內(nèi)沉積,除塵器收塵管道應盡量避免水平布置,特別是輸送煤粉的管道。除塵器管道與水平面的夾角不小于55°。鋼鐵廠轉爐除塵器對于含塵濃度小子5g/m3的無爆炸危險的管道,且管內(nèi)流速大于18m/s時,也可水平布置。由于鋼鐵廠除塵器各種特殊原因,管道一定要水平布置時,應盡量縮短水平管道的長度,并在除塵器管道彎頭三通等管件附近設置清掃孔或壓縮空氣管接頭,以便定期清掃。支管應從主管的上面或側面連接。
(4)為了調(diào)整鋼鐵廠轉爐除塵器風量和檢測的需要,應在吸塵罩出口連接管上、除塵器和風機的進出口管上預留測孔。測孔應設在氣流平穩(wěn)的直管段上,盡量遠離彎頭、三通等異型管件,以減少渦流對測定結果的影響。測孔位置不要開在除塵器風管的上方,以免影響測定結果。
鋼廠轉爐三次除塵器廠家設計圖紙不可馬虎
轉爐除塵器改造全部完成,及時調(diào)整和優(yōu)化了相應的操作制度:
1、轉爐準備生產(chǎn)至出鋼完畢時間段對應的除塵器風機升速至840r/min,保持收塵管吸力<一2.1kPa;
2、轉爐準備或檢修等時間>20min時,對應的除塵器風機降速至200r/min以下,除塵器進口吸力>一200Pa利于脈沖閥噴吹及時有效地清除布袋表面積灰,減少系統(tǒng)阻損;
3、遇有1臺除塵器臨時停機處理故障,關閉對應進口管道蝶閥,開啟主管聯(lián)通蝶閥,運行的除塵器風機升速至920r/min,保持各收塵管吸力各除塵器充分利用了其對應轉爐的工序空余時間,風機降速時間增多,除塵器布袋清灰效率提高,系統(tǒng)阻損由改進前1.95kPa下降到1.6kPa以下,收塵時的管道吸力由增加到轉爐生產(chǎn)除塵效率明顯提高。在解決了“阻、耗、控”難題后,將轉爐爐后倒渣除塵、春暉環(huán)保鋼水罐熱修除塵等分別納入本工藝之中,也取得了良好的環(huán)保效果,節(jié)省了近百萬元投資。咨詢詳情15343174995微信:15720472076聯(lián)系人:王經(jīng)理.公司生產(chǎn)制作各種領域除塵設備、除塵布袋、除塵骨架、 脈沖電磁閥、氣缸、 脈沖控制儀、陽*板、 文氏管、 卸料器、 輸送機、污氣處理凈化設備、通風蝶閥等。公司下轄除塵整機制造廠,濾布生產(chǎn)廠、布袋加工廠、脈沖閥制造廠和安裝公司。由于業(yè)績突出,先后被滄州市評為“消費者信得過單位。