我廠供應的MC24-Ⅱ型脈沖布袋除塵器內(nèi)部結(jié)構是由灰斗、上箱體、中箱體、下箱體等部分組成,上、中、下箱體為分室結(jié)構。工作時,含塵氣體由進風道進入灰斗,粗塵粒直接落入灰斗底部,細塵粒隨氣流轉(zhuǎn)折向上進入中、下箱體,粉塵積附在濾袋外表面,過濾后的氣體進入上箱體至凈氣集合管-排風道,經(jīng)排風機排至大氣。 清灰過程是先切斷該室的凈氣出口風道,使該室的布袋處于無氣流通過的狀態(tài)(分室停風清灰)。然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進行脈沖噴吹清灰,切斷閥關閉時間足以保證在噴吹后從濾袋上剝離的粉塵沉降至灰斗,避免了粉塵在脫離濾袋表面后又隨氣流附集到相鄰濾袋表面的現(xiàn)象,使濾袋清灰徹底,并由可編程序控制儀對排氣閥、脈沖閥及卸灰閥等進行全自動控制。
MC24-Ⅱ型脈沖布袋除塵器的主要優(yōu)點是:
1、脈沖布袋除塵器采用分室停風脈沖噴吹清灰技術,克服了常規(guī)脈沖除塵器和分室反吹除塵器的缺點,清灰能力強,除塵效率高,排放濃度低,漏風率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運行穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟效益好。
2、由于采用分室停風脈沖噴吹清灰,噴吹一次就可達到徹底清灰的目的,所以清灰周期延長,降低了清灰能耗,壓氣耗量可大為降低。同時,濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應減低,從而成倍地提高濾袋與閥片的壽命。
3、檢修換袋可在不停系統(tǒng)風機,系統(tǒng)正常運行條件下分室進行。濾袋袋口采用彈性漲圈,密封性能好,牢固可靠。濾袋龍骨采用多角形,減少了袋與龍骨的磨擦,延長了袋的壽命,又便于卸袋。
4、采用上部抽袋方式,換袋時抽出骨架后,臟袋投入箱體下部灰斗,由人孔處取出,改善了換袋操作條件。
5、箱體采用氣密性設計,密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,制作過程中以煤油檢漏,漏風率很低。
6、進、出口風道布置緊湊,氣流阻力小。根據(jù)國家電力的相關規(guī)定技術和環(huán)保要求,設計煤種條件下的脫硫效率必須大于90%,脫硫后凈煙氣SO2排放值小于400mg/Nm3。除塵效率必須大于99%,凈煙氣煙塵排放值小于50 mg/Nm3。
根據(jù)實際情況,采用一爐一布袋除塵器一塔(以下簡稱FGD),除塵效率設計值99%,脫硫效率設計值為90%,脫硫后凈煙氣煙塵排放值小于50 mg/Nm3、SO2排放值小于400 mg/Nm3。
根據(jù)實際情況,采用FGD,經(jīng)處理后的鍋爐煙氣污染物含量應達到以下標準:
煙塵排放濃度 50 mg/Nm3.d.m3
林格蔓黑度 一級
二氧化硫濃度 400 mg/Nm3。
(1)當鍋爐空預器出口煙溫超過濾袋允許使用溫度時的保護措施。
當進入除塵器的煙氣溫度超過200時,立即打開旁路閥門,以保證濾袋的。
(2)在鍋爐運行中發(fā)生水冷壁、過熱器、再熱器、省煤器發(fā)生爆管時,除塵器的保護措施。
在鍋爐發(fā)生“四管”爆裂時,打開旁路閥門,使煙氣不進入除塵器。
(3)防止濾袋發(fā)生氧化腐蝕的技術措施。
運行中應監(jiān)視鍋爐煙氣含氧量,當鍋爐煙氣含氧量升高時,應采取措施,保證煙氣中的含氧量在正常范圍內(nèi),確保濾袋的正常使用。
(4)防止濾料發(fā)生酸腐蝕的技術措施。
燃煤鍋爐煙氣中含有腐蝕氣體,對設備的使用壽命是有一定影響的,為減少影響,采取如下措施:
(1)煙氣中含有大量SO2、SO3、NO2等腐蝕性氣體,應控制煙氣溫度在酸露點以上,防止產(chǎn)生的H2SO3、H2SO4、HNO3對濾袋和濾袋籠骨造成腐蝕。